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家居常识|羊绒织物的后整理技术
2017-05-09  浏览:33
饰品之家讯:为了顺应市场需求,提高羊绒织物的竞争力,把羊绒织物后整理技术列为重点研究课题,通过近一年的探索研究,尤其在关键设备的改造和工艺创新方面,取得了良好的效果,使羊绒织物的风格和品质有了很大的提高,达到了国内领先水平。目前国内的羊绒织物普遍光泽不足,手感呆板,不活络,花色单调。由于市场竞争激烈,一些企业为了接单竞相压价,只能以降低原料成本和牺牲产品品质为代价,致使产品品质难以提升。国内羊绒织物主要存在以下一些缺陷:手感板,而且在生产过程中易产生缩呢折痕,后道很难消除,成品因折痕降等严重,织物在匹染时由于染色温度高,纤维损伤较大,成品手感、强力、光泽、鲜艳度都有所下降,破坏了其天然品质。为了参与国际竞争,提高产品附加值,研究人员从改进羊绒面料的后整理技术人手进行技术攻关,经过一年的试验和小批量生产,使产品的实物质量有了很大的提高,研制的雕印羊绒织物已经得到客户的高度评价,国内外市场前景广阔。

1研发解决的技术难题1.1缩呢设备的改进和洗缩工艺的调整1.1.1设备改造意大利CIMI公司洗缩联合机(型号:F0TJATEx2C),原风机吹风是从前方向后吹(如图1(a)所示),这种结构布展幅空间小,织物被风吹后呈s曲线运动,不易抖开,易产生缩呢折痕,使成品因严重折痕降等。为了消除织物在缩呢过程中产生的折痕,对设备进行了改造。将风机位置移动,吹风方向改为从后向前吹(如图1(b)所示),这样布展幅空间大,织物在缩呢过程中被风吹后呈弧线运动,易抖开,减少缩呢折痕的产生。图1洗缩联合机改造示意图1.1.2工艺改进通过对产品设计工艺的调整,减少后整理的宽缩和长缩,缩短了缩呢时间,减少了折痕在缩呢过程中出现的机率。在缩呢前后加强预洗和复洗,延长预洗和复洗时间,水位由中水位改为高水位,水温适中,复洗出车时温度要逐步降低。调整缩呢缩口和压板压力。经过风机改造和工艺调整,羊绒织

物缩呢折痕大大减少,原来因折痕降等织物占4.0%,现在为0.5%,大大提高了产品质量。1.2低温染色技术1.2.1低温染色原理羊绒纤维外表存在疏水性的皮质层和致密的鳞片层,阻碍了纤维对染料的吸附和向内部扩散,因此羊绒染色一般是在98℃即沸腾的水溶液中进行,这样可提高染料的扩散速率。但是高温长时间沸煮不仅消耗大量的能源,而且还会使羊绒泛黄,影响纤维的强力、手感、光泽、鲜艳度,破坏羊绒的天然品质。羊绒低温染色是在初染阶段加入低温染色助剂,在纤维吸附染料的同时,低温促染剂与羊绒纤维上的活性基因产生氢键引力,从而使羊绒纤维上的染色序位得到活化和扩展。低温促染剂是一种有机溶剂,与水以任意比例相溶,和有机染料相似相溶,亲和力很强,对染料有很好的增溶解聚作用,能提高羊绒纤维的吸酸值,对羊绒纤维有很好的溶胀膨化作用,染色初期染料分子稳定地吸附分散,当温度达到75~80℃时,染料分子不断地从低温促染剂所含有的表面活性剂胶团内释放出来,通过盐式键与羊绒纤维稳固结合,达到低温染色的目的。





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